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首頁>新聞資訊>回轉(zhuǎn)式烘干機(jī)改造應(yīng)注意幾個問題
2019/05/25 10:06:53
近幾年來不少雜志刊登過介紹回轉(zhuǎn)式烘干機(jī)經(jīng)過改造,能夠大幅度提高臺時產(chǎn)量、降低煤耗的文章。但有些廠家經(jīng)過改造后效果并不理想,甚至出現(xiàn)筒體內(nèi)襯磨損快,下料筒及烘干機(jī)頭部易燒壞,袋式除塵器使用壽命縮短等,造成維修費用高,影響了正常生產(chǎn)。
究其原因有些并不是技術(shù)改造問題,有些改造技術(shù)效果是很好的,如中心X形揚料板的安裝?,F(xiàn)很多設(shè)備制造廠家都采用這種技術(shù),影響其使用效果的主要原因,筆者認(rèn)為主要是側(cè)重于烘干機(jī)的局部改造,沒有考慮到整個烘干配套系統(tǒng)的綜合平衡問題。
1通風(fēng)除塵設(shè)備的選型
烘干機(jī)通風(fēng)效果的優(yōu)劣直接影響臺時產(chǎn)量的高低,要想高產(chǎn)必須選擇處理風(fēng)量大的除塵器。保證烘干機(jī)進(jìn)料端有一定的負(fù)壓,及時將燃燒爐產(chǎn)生的高溫氣體吸入烘干機(jī),使之與烘干物料迅速發(fā)生熱交換并及時排出,盡可能降低機(jī)體內(nèi)廢氣濃度,達(dá)到快速烘干的目的。
現(xiàn)烘干除塵一般都選用袋除塵,原旋風(fēng)除塵、靜電除塵等雖通風(fēng)效果好但排放粉塵濃度都因達(dá)不到GB4915-2004《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》而漸被淘汰。袋式除塵器處理廢氣量大小的選擇要根據(jù)烘干機(jī)型號的大小、構(gòu)造及烘干物料的種類、水分高低,詳細(xì)計算后合理選型,一般應(yīng)達(dá)到配套除塵器處理風(fēng)量的2倍以上。烘干機(jī)改造后的產(chǎn)量提高,內(nèi)部阻力大,所以原除塵器一般都偏小,必須更換大規(guī)格除塵器才能達(dá)到預(yù)期效果。
2烘干機(jī)內(nèi)部改造
烘干機(jī)內(nèi)部改造投資并不大,也比較簡單,但必須了解烘干機(jī)的構(gòu)造原理,烘干物料種類及配套除塵器的情況,結(jié)合日??偨Y(jié)的經(jīng)驗制訂可行的改造方案。一般改造步驟:
(1)加設(shè)中心X形揚料板,減少熱空洞,延長物料停留時間,提高熱交換效率,減少高溫氣體的流失。安裝部位可從烘干機(jī)中部(稍后也可以)開始依次向機(jī)頭端安裝3~5組X型揚料板,間隔距離0.5~1m,每組6塊X形揚料板。但靠近機(jī)頭端3m內(nèi)不能安裝(因剛投入的物料水分高口粘度大口溫度低容易產(chǎn)生粘附)否則會影響整體烘干效率。
(2)將進(jìn)料端螺旋輸送葉片去掉,改為三角形筋板,可用厚6mm鋼板制作,短直角邊高度與進(jìn)料端擋圈同高度并焊牢,長直角邊長度為800mm與烘干內(nèi)筒焊牢,間隔50mm焊一圈自然形成一個錐形進(jìn)料器。其作用減緩物料在高溫帶流速,并充分吸收熱量,提高熱交換率,并能夠降低烘干機(jī)前端溫度,避免燒壞簡體及擋料圈。
(3)改造進(jìn)料管角度,只要不影響進(jìn)料,盡可能將下料筒提高,以上端不與烘干機(jī)擋料圈接觸為宜,但伸入筒體內(nèi)部不可過長,可控制落料點離擋料圈200mm以內(nèi)。以防前端無料,溫度過高燒壞擋料圈與筒體,下料溜管提高后,既有利于高溫氣體的流通又防止燒壞溜管,物料自然下落形成料幕,與高溫氣體直接接觸,熱交換率提高。
(4)改造機(jī)尾低溫烘干帶約筒體長度l/3處的L形揚料板,一般L形揚料板都是垂直90固定,可周圈依次按30、90、120的角度焊接。這樣通過烘干機(jī)旋轉(zhuǎn),揚料板在不同的空間高度揚料分布面積大,熱交換率高。
烘干機(jī)改造是要綜合全盤考慮,若通風(fēng)好、廢氣溫度高(>100℃),可多設(shè)幾組X形中心揚料板,反之通風(fēng)差廢氣溫度低(<70℃)要減少幾組X形中心揚料板。廢氣溫度控制很重要,過高,一方面造成能耗高,另一方面會燒壞除塵袋;過低,造成糊袋影響通風(fēng),產(chǎn)量下降,除塵器內(nèi)部構(gòu)件腐蝕嚴(yán)重,維修費用高。烘干物料流速快,質(zhì)量不好控制。可多設(shè)幾組X形中心揚料板,但必須考慮通風(fēng)及廢氣溫度。若條件不允許,可設(shè)擋料圈,設(shè)置多少及位置要根據(jù)具體情況,其缺點是擋料圈前部內(nèi)筒體易磨損,可采用耐磨材料或加厚這一區(qū)域的鋼板厚度來解決。
3風(fēng)、火、料平衡
烘干機(jī)是否優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)其根本是要做到“風(fēng)、火、料”的平衡。首先確定除塵通風(fēng),烘干機(jī)規(guī)格、型號及改造影響,燃燒爐供熱量大小等是否配套。其次要加強(qiáng)操作:①加料要均勻使水分波動不能過大;②熱源溫度調(diào)整要及時,爐溫及廢氣溫度保持穩(wěn)定;③通風(fēng)除塵設(shè)備運行要正常保證風(fēng)量、風(fēng)壓要均衡。只要掌握好這幾點才能做到大風(fēng)、大料、大火,實現(xiàn)高產(chǎn)低耗。
根據(jù)以上原則對1臺Φ2.214m的礦渣烘干機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造,情況如下:
(1)重點改造2個部位:①除塵器廢氣處理量由原處理能力20000m3/h加大到35000m3/h;②改造烘干機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu),加設(shè)X形中心揚料板,機(jī)頭端進(jìn)料螺旋葉片改造成△筋板,機(jī)尾端L形揚料板調(diào)整角度。
(2)參考數(shù)據(jù):燃燒室溫80050℃(爐型是沸騰爐,使用的是發(fā)熱量為5800卡左右的無煙煤,表1中的用煤量是實物煤)。距離烘干機(jī)頭端lm處外筒溫度15010℃,距離烘干機(jī)尾lm處外筒溫度705℃,烘干機(jī)中部外筒溫度755℃,除塵器前廢氣溫度685℃(烘干機(jī)沒有做外保溫)。
4改造效果(見表l)
從以上數(shù)據(jù)看,臺時產(chǎn)量大幅度提高,煤耗、電耗下降明顯,粉塵排放達(dá)標(biāo),綜合經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。
實踐證明回轉(zhuǎn)式烘干機(jī)通過合理的技術(shù)改造,一定會收到很好的增效節(jié)能效果。目前國家政策要求各行各業(yè)節(jié)能減排,對于使用這種烘干機(jī)的廠家應(yīng)積極進(jìn)行科學(xué)的技術(shù)改造,實現(xiàn)增產(chǎn)、節(jié)能、減排降耗之目的
該污泥烘干工藝方案適用物料:污泥、白泥、印染污泥、市政污泥、下水污泥、活性污泥、電鍍污泥、造紙、油田污泥、化工污泥、礦泥、石膏、泥炭、有機(jī)、無機(jī)化合物泥狀、粉粒狀、片狀等高濕物料脫水干燥。 (1)減量化:由于污泥
城市污泥烘干機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用于市政污水、污泥干化、完成除臭殺菌過程,污泥含水率下降至20%。市政污泥含有大量的有機(jī)污染物,同時含有病原菌、重金屬、致癌化學(xué)物質(zhì)等潛在的有毒有害成分,是污水處理過程形成的 主要的潛在二次污染源。處理后的污泥可直接燃